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    發(fā)布時(shí)間:2018-11-14 發(fā)布者:科翰環(huán)保

     除塵器在使用的過(guò)程中會(huì)發(fā)生一些小的故障,其實(shí)這是很正常的不必過(guò)于擔(dān)心因?yàn)檫@   很多因素有關(guān),比如說(shuō)不正確的操作或者是溫度的變化等等是都會(huì)影響設(shè)備的正常運(yùn)行。


     脫硫除塵器是環(huán)保除塵設(shè)備當(dāng)中的比較的產(chǎn)品,那么脫硫除塵器在使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)什么故障呢?脫硫除塵器在使用過(guò)程中出現(xiàn)   常見(jiàn)的故障就是堵塞問(wèn)題。造成脫硫除塵器堵塞的原因是什么?又該如何解決堵塞的問(wèn)題呢?


     (1)進(jìn)塔氣體質(zhì)量差,氣體夾帶的煤灰、煤焦油和其它雜質(zhì)等,長(zhǎng)時(shí)間積累在填料上,形成塔阻力上升,產(chǎn)生塔堵。

      (2)脫硫吸收和析硫反應(yīng),80%是在脫硫除塵器內(nèi)進(jìn)行的,塔內(nèi)析出的硫,不能及時(shí)隨脫硫液帶出塔外,極容易粘結(jié)在填料表面,導(dǎo)致氣體偏流,時(shí)間久了,形成堵塔。


     (3)溶液循環(huán)量小,形成脫硫除塵器,噴淋密度降低,一般要求噴淋密度在35-50立方米/㎡h,噴淋密度小,易使塔內(nèi)填料形成干區(qū),氣液接觸不好,脫硫效率下降,時(shí)間一長(zhǎng),就會(huì)形成局部堵塞,氣液偏流,塔阻上升,造成塔堵。


     (4)脫硫系統(tǒng)設(shè)備存在問(wèn)題,一是脫硫除塵器填料選擇不當(dāng),脫硫除塵器氣液分布器、再分布器及除沫器結(jié)構(gòu)不合理或安裝出現(xiàn)偏差。脫硫除塵器在檢修時(shí),僅將塔內(nèi)填料扒出清洗,而未將堵塞在除沫器和駝峰板的兩駝降之間的碎填料和積硫及時(shí)清理出去,造成除沫器和駝峰板的降液孔不,以致開車后,形成氣體偏流,塔阻上升。二是溶液   有問(wèn)題,硫浮選效果差,懸浮硫上升,脫硫效率下降。主要表現(xiàn)在,   設(shè)備不配套,氧化   槽設(shè)計(jì)上存在缺陷。氧化   槽內(nèi)無(wú)分布板,如西華某公司年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸合成氨能力,氧化   槽為¢8000/9000/10000,高9米,可謂不小,但槽內(nèi)卻無(wú)分布板(至少應(yīng)有1層)。有的廠氧化   槽分布板孔徑過(guò)大,一般分布板孔徑為8-15㎜,孔距20-25㎜。空氣自吸式**器選用及安裝不合理,吸空氣量小,   空氣量不夠,一般吹風(fēng)強(qiáng)度在50-80立方米/㎡h。空氣自吸式**器尾管距   槽底距離過(guò)大,一般尾管距槽底距離為600㎜,   好不超過(guò)800㎜,距離過(guò)大,易形成槽內(nèi)死區(qū)過(guò)多,影響   效果,如西華某公司,新鄉(xiāng)某公司,其空氣自吸式**器尾管距槽底均在1500㎜以上。空氣自吸式**器在安裝過(guò)程中,要求噴嘴、吸氣管、收縮管及混合管中心軸線要一致,同心度≦1.0㎜.


     (5)操作和管理不到位.操作中脫硫液溫度過(guò)高,一般溫度控制在38-42℃為宜,超過(guò)45℃則氣泡易碎,單質(zhì)硫浮選不好,生成副鹽多,一般副鹽三項(xiàng)(Na2S2O3Na2SO4NaCNS)之總和應(yīng)小于250g/L。副反應(yīng)增多,易析出結(jié)晶,形成鹽堵,發(fā)生鹽堵后,不僅使塔阻力上升,而重要的是引起設(shè)備嚴(yán)重腐蝕。發(fā)生鹽堵后,再好的催化劑也是無(wú)能為力的,即使東獅牌888催化劑也只能對(duì)清洗硫堵果;氧化   槽浮選出的硫泡不能及時(shí)溢流出去而在液面上停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),硫泡破碎后下降,形成溶液懸浮硫上升,由脫硫泵帶至塔內(nèi),沉積在填料上,時(shí)間久了形成硫堵;溶液循環(huán)量不能穩(wěn)定,調(diào)節(jié)過(guò)頻,遇到減量時(shí),可從溶液組份上來(lái)作些調(diào)整;吹風(fēng)強(qiáng)度在經(jīng)過(guò)操作摸索后,可穩(wěn)定在   佳量,一般不宜作過(guò)多調(diào)節(jié),否則會(huì)影響單質(zhì)硫的浮選,導(dǎo)致   效果不佳。


     (6)催化劑選用不當(dāng),劣質(zhì)催化劑價(jià)格雖較低,但在應(yīng)用過(guò)程中,在塔內(nèi)析出的單質(zhì)硫不能及時(shí)隨溶液帶出去,時(shí)間久了,形成堵塔,嚴(yán)重時(shí)影響生產(chǎn)。


     下面著重談幾點(diǎn)發(fā)生塔堵后的處理措施:


     (1)做好氣體入塔前的凈化,氣體入塔前要洗滌除塵和靜電除焦,并加強(qiáng)氣水分離,防止煤焦油、粉煤灰等雜物帶入脫硫系統(tǒng)。


     (2)認(rèn)真查找堵塔的根本原因,是設(shè)備設(shè)計(jì)安裝問(wèn)題的,找機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造,比如脫硫除塵器在填料的裝填和選用上,宜按三層裝填,每層高度5-6米,填料總高15-18米,填料以散裝聚丙烯¢50-70㎜為主,下段填料宜選大規(guī)格以防堵;氣液分布器、再分布器、除沫器等部件設(shè)計(jì)應(yīng)合理,氣液分布面要適當(dāng);填料托架多為駝峰板,各企業(yè)或多或少都發(fā)生過(guò)駝峰堵塞,嚴(yán)重時(shí)駝峰槽被堵滿,不得不停車扒填料清理,建議將駝峰板改為格子板;氧化   槽內(nèi)應(yīng)設(shè)1-2層分布板,孔板的作用是使氣液混合物通過(guò)孔板時(shí)再經(jīng)混合攪動(dòng),以利   效率提高,孔徑過(guò)大,混合攪動(dòng)作用減弱;檢修質(zhì)量,在塔內(nèi)填料扒出后,應(yīng)對(duì)塔內(nèi)進(jìn)行一次檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。


     (3)嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),做好   槽硫泡沫的浮選和溢流,   壓力(一般在0.40-0.45MPa),以及液位要穩(wěn)定,防止大幅度波動(dòng)而將沉淀泛起帶入塔內(nèi);控制好   溫度,   溫度過(guò)高則副反應(yīng)加快,產(chǎn)生副鹽多,副鹽結(jié)晶,造成堵塔.


     (4)足夠的循環(huán)量和噴淋密度,使附在填料表面的積硫沖刷,減量生產(chǎn),不宜調(diào)節(jié)循環(huán)量,應(yīng)以降低溶液總堿度為手段。重視熔硫回收及加工,熔硫殘液要經(jīng)逐級(jí)沉淀、過(guò)濾、冷卻、氧化并將雜質(zhì)   后再返回到系統(tǒng)。


     (5)選用質(zhì)量的催化劑,東獅牌888催化劑。由于其的化學(xué)結(jié)構(gòu)而具有的吸氧載氧能力,在脫硫過(guò)程中,不斷地釋放出具有活性的原子態(tài)氧,能將H2S和部分硫轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,從而**提高脫硫效率,脫除硫可達(dá)50%以上,氧化   時(shí)析出的硫顆粒大,易分離回收,使脫硫液粘度降低,懸浮硫減少,溶液清亮。另外,888催化劑不但能吸附氧,活化氧,還能形成多硫化物,多硫化合物被   時(shí)析出硫,以致溶液中的懸浮硫逐漸降低,填料上粘附著的硫也逐漸松懈下來(lái),故具有   的清洗塔的作用。


     (6)對(duì)塔堵后,阻力上升,出塔氣體出現(xiàn)帶液現(xiàn)象的處理。據(jù)筆者的操作和管理經(jīng)驗(yàn),一方面可加大循環(huán)量來(lái)沖塔,另一方面可在貪液中加入   量的植物油,以塔內(nèi)沉積在填料上的硫泡及積硫,一般植物油一次加入量在200-300mL為宜,加入量過(guò)多,則在塔阻下降后,脫硫效率會(huì)有所降低,主要原因是植物油是高分子化合物,是一種消泡物質(zhì),從而影響   系統(tǒng)單質(zhì)硫的浮選,導(dǎo)致溶液   效果不佳,但會(huì)在一兩天后轉(zhuǎn)入正常。需特別注意的是,在加植物油來(lái)清洗塔期間,硫泡會(huì)大量增多,宜加強(qiáng)   槽硫泡的浮選,正常溢流,同時(shí)要加強(qiáng)熔硫回收工作。


     總之,塔堵原因較多,出現(xiàn)塔阻上升,要認(rèn)真分析查找堵塔原因,對(duì)癥下藥,采取措施,才能解決根本問(wèn)題。


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